該儀器以電化學方法為主。熱化學方法為輔。即先將適量的原油加熱然后在電場作用下評選破乳劑。它與電脫鹽實際工況相近。評選結果較熱化學方法準確、可靠、能同時評選6種破乳劑,或同一種破乳劑評選6種不同的加劑量,評選速度快,(約為熱化學方法的三倍)、耗電小、能耗為熱化學方法的十分之一。
瑞普儀器—動態脫水脫鹽裝置潮州
一般系統設計為壓縮機停機一定時間后四通閥才換向,此時高低壓趨于平衡,換向到中間位置便停止,即四通閥換向不到位,主滑閥停在中間位置,下次啟動時,由于中間流量作用造成流量不足;壓縮機啟動時流量不足。四通閥換向不良原因四通閥線圈斷路、短路或電壓不符合線圈性能要求,造成先導閥的閥芯不能動作;由于外部原因,先導閥部變形,造成閥芯不能動作;先導閥毛細管變形或堵塞,造流量不足,形成不了換向所需的壓力差;主閥體變形,活塞部被卡死而不能動作;冷凍油變質或系統內進入雜物,四通閥活塞卡死;四通閥焊接時,溫度過高,內部零件發生熱變形而不能動作;制冷系統冷媒泄漏,冷媒循環量不足,達不到換向所需的壓力;壓縮機溫度過高,由于制冷劑泄漏等原因壓縮機得不到很好的冷卻,排氣溫度過高導致四通閥內部零件變形卡死或換向不靈。
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該儀器電壓可調、溫度自由設定,操作簡便、迅速、結構緊湊體積小,便于攜帶既適于實驗室使用以適于現場服務,是評選破乳劑的一種較為理想的儀器。
一般系統設計為壓縮機停機一定時間后四通閥才換向,此時高低壓趨于平衡,換向到中間位置便停止,即四通閥換向不到位,主滑閥停在中間位置,下次啟動時,由于中間流量作用造成流量不足;壓縮機啟動時流量不足。四通閥換向不良原因四通閥線圈斷路、短路或電壓不符合線圈性能要求,造成先導閥的閥芯不能動作;由于外部原因,先導閥部變形,造成閥芯不能動作;先導閥毛細管變形或堵塞,造流量不足,形成不了換向所需的壓力差;主閥體變形,活塞部被卡死而不能動作;冷凍油變質或系統內進入雜物,四通閥活塞卡死;四通閥焊接時,溫度過高,內部零件發生熱變形而不能動作;制冷系統冷媒泄漏,冷媒循環量不足,達不到換向所需的壓力;壓縮機溫度過高,由于制冷劑泄漏等原因壓縮機得不到很好的冷卻,排氣溫度過高導致四通閥內部零件變形卡死或換向不靈。
1. 處理量:1~10L/h(在此范圍內可任意調節)。
2. 電脫鹽罐體積:10Lⅹ2
3. 電場強度:0~1500V/cm(交流);直流電場:0~2100V/cm(在此范圍內可任意調節)。
4. 系統工作壓力1Mpa,設計壓力不小于1.5Mpa。
5. 系統工作溫度0~180℃。
6. 油水混合單元采用剪切方式,強度可調,可滿擬現場要求或優于現場要求。且滿足原油電脫鹽、脫鈣、脫水試驗要求。
7. 裝置可以對不同性質的原油進行預處理,原油經裝置兩級電脫鹽脫水后,含水不大于0.4%(分析方法GB/T260)。
8. 系統為兩級電脫水工藝,系統中流量調節、溫度控制、脫鹽罐脫水排放、系統壓力控制、混合強度的調節等為計算機自動化控制。或儀表盤直接操作控制。
9. 電脫水罐體及內構件材質為316不銹鋼,泵體過流件、油水混合單元過流件、系統管線、閥件等為不銹鋼。
10. 裝置中通過串接掛片儀,可進行腐蝕掛片試驗。
11. 裝置操作具有手動、自動控制雙功能。
12. 通過流程切換,裝置要滿足稀油沉降、稠油沉降、稀油+電脫、稠油+電脫四種不同方式的原油破乳動態模擬。
不銹鋼油泵是按標準并結合非金屬泵的工藝設計制造。泵體采用金屬外殼內襯氟塑料,過流部件全部采用氟塑料合金制造,泵蓋、葉輪等均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式*波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。不銹鋼油泵可與任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的理想配套泵種。
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